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Tel:193378815622024年3月21日 采用工业数据分析、X射线荧光分析、直读光谱仪分析等方法,对某不锈钢厂铁水包脱磷工艺脱磷率、物料消耗、渣系成分进行分析;结合FactSage热力学计算、 4 天之前 为探究不同铁水温度下脱磷熔渣结构演变对脱磷效果及磷迁移富集行为的影响,在铁水温度为1 340~1 420 ℃条件下进行了实验室试验,利用XRD、SEM-EDS、FTIR 铁水预脱磷温度对脱磷渣结构及行为的分析与探讨
查看更多铁水预处理脱磷技术. (1)进行铁水预处理时H炉的形状比混铁车好,其反应的效率高、反应速度快,可在较短的时间内连续完成脱磷、脱硫处理;. (2)可以用块状生石灰和转炉渣代替 2021年6月23日 转炉进行铁水三脱预处理,目前已被日本广泛复吹转炉脱磷工艺.复吹转炉铁水脱磷又可分为高采用[1--3].转炉脱磷分为底吹喷粉脱磷工艺和顶底[4--5] 碱度低FeO 和 转炉铁水预处理脱磷实验研究
查看更多摘要: 首钢京唐公司采用转炉铁水预处理脱磷工艺作为洁净钢生产平台,通过前期58炉冶炼实验,摸索出一套适和京唐公司生产实际的操作工艺,并在造渣制度、吹炼模式、温度控制等方 专利名称:铁水渣洗脱磷工艺的制作方法 技术领域: 本发明涉及铁水的预处理,特别涉及铁水的脱磷工艺。 铁水脱磷生产低磷钢是冶炼技术的老大难题。 我国传统脱磷过程是在转 铁水渣洗脱磷工艺的制作方法 - X技术网
查看更多2002年4月1日 摘要 在日本,已开发出铁水预处理工艺,以在最有效地去除每种杂质的条件下精炼铁水。新日铁采用鱼雷车、铁水包、LD转炉三种铁水预处理工艺,为减少渣量做 国内外学者对铁水脱磷工艺和脱磷渣系做了大量研究,但大多是关于中低磷铁水脱磷的研究,而对于高磷铁水脱磷的研究较少.本文通过对铁水脱磷发展现状的归纳总结和铁水脱磷的理 高磷铁水脱磷的研究 - 百度学术
查看更多高磷铁水脱磷工艺优化研究 来自 知网 喜欢 0 阅读量: 108 作者: 魏起书 展开 摘要 ... 对铁水脱磷效果的影响,利用响应曲面法对铁水预熔脱磷渣配比进行优化设计,建立用于铁水脱磷率预测的多元回归模型,通过方差分析和响应曲面分析对各因素的交互 ...2022年5月12日 住友金属(现日本制铁)于1987年开发了SRP工艺(简单精炼工艺、渣回收工艺),即脱硅铁水和脱硫铁水分别在两个转炉内进行脱磷、脱碳,脱碳渣可回收到脱磷转炉中利用。 (1)与在铁水包中进行铁水预处理相比,在【技术前沿】提质降本|铁水脱磷工艺技术进展及趋势_转炉 ...
查看更多2018年5月16日 通过添加Fe2O3(铁矿石)可以脱除铁水中的Si,而使用含CaCO3的辅料可以达到脱磷的目的。脱硅和脱磷与脱硫一样,都是用造渣的方法吸收铁水里的Si和P。 铁水的预处理为下游的炼钢工艺提供了良好的条件,使炼钢工艺的石灰加入量以及渣量均相应减少。铁渣、高炉水渣回收利用技术配方工艺大全01、节能环保水渣砖02、钢渣选铁后的尾矿及高炉水渣综合利用的方法03、利用粉煤灰渣、高炉水渣生产的釉面砖04、高炉铁水渣铁分离装置05、用气、水反冲高炉水渣滤层的方法06、铁水渣浸泡生产工艺07、利用水渣高炉水渣选铁工艺操作
查看更多2016年10月19日 磷渣量就越大,为了保证化渣效果,必须保证有一定 的吹氧时间。当吹氧时间为353 s 时,13Z306180 炉 次由于Si 含量较高,加入的脱磷渣量相应较大,而 吹氧时间相对较短,此时化渣效果较差,脱磷率就较 低。而13Z306205 炉次由于脱磷渣量较少,吹氧时根据双模理论,对脱磷动力学进行分析,得出铁水中磷含量与脱磷时间的关系是计算出渣剂中使用Al2O3,Na2O或Al2O3+Na2O助熔剂,渣铁比为0.2,渣剂碱度为4,Fe2O3配比定为60%,熔池温度定为1350℃,采用两次加渣的状态下的脱磷动力学参数:kp=1.69×10-3~2.87×高磷铁水脱磷工艺研究 - 百度学术
查看更多2024年4月30日 JFE钢铁商业化了DRP工艺(双渣精炼工艺),如图2所示,将铁水和废钢送入转炉进行脱硅,脱硅后排出富含SiO 2 的炉渣,再进行铁水脱磷。硅氧化产生的热量可用于熔化废钢,排出富含SiO 2 的炉渣可降低CaO消耗。此外,还可以采用DRP工艺生产超低磷 一倒脱磷率与温度的关系如图3所示,温度T<1425℃时,脱磷率随温度的升高而增加,温度T>1425℃,脱磷率随温度的升高而降低。脱磷反应是放热反应,较低的温度有利于脱磷反应的进行,但炉内温度也要满足渣料熔化的要求,在T<1425℃时,由于温度低,炉渣未化好、化透,炉渣流动性较差,难以 ...马钢转炉双渣法脱磷工艺生产实践 - 百度文库
查看更多出现检索词的位置2001年9月3日 脱磷渣很难较完全倒出; 钢水过氧化严重; 效率低、成本高。 首钢京唐 铁水脱磷工艺技术 铁水脱磷预处理的工艺优点 • 铁水预处理脱磷,反应温度低,热力学条件好,易于脱磷。 • 铁水中C、Si含量高提高了铁水中磷的活度,有利于脱磷。脱磷区——京唐脱磷冶炼工艺 - 百度文库
查看更多针对某厂渣料消耗量大、脱磷率低的状况,设计了改进脱磷炉脱磷效率和脱碳炉炼钢效率的方案,通过对脱磷炉和脱碳炉的试验分析及正规离子模型计算和渣—金热力学实验,分析炉渣组分、温度和铁水成分对脱磷的影响,优化了脱磷工艺,使得脱磷的效率得到提升。2011年1月23日 这表明计算相图对高磷铁水预处理脱磷实验配渣方案的制定具有较高的参考价值。另外,由表1可见,化渣情况较好炉次的脱磷率均高于化渣情况较差炉次的脱磷率,这表明脱磷剂化渣良好有利于改善脱磷效果。2.3 CaO-Fe3 O4-MnO2系高磷铁水预处理环保脱磷渣系的相图计算和实验研究 - 参考网
查看更多国内外学者对铁水脱磷工艺和脱磷渣系做了大量研究,但大多是关于中低磷铁水脱磷的研究,而对于高磷铁水脱磷的研究较少.本文通过对铁水脱磷发展现状的归纳总结和铁水脱磷的理论分析得出,氧化法脱磷能力强,条件要求低,同时脱磷设备,工艺较成熟,因此通过氧化法高磷铁矿的高炉冶炼工程上并不存在困难, 问题是冶炼出来的含磷铁水对炼钢工艺的挑战. 如果将高磷铁水在预处理阶段进行脱磷, 可以利 用铁水温度低、 磷的活度系数大的特点, 提高脱磷 效率, 降低脱磷渣量, 使高磷铁水磷含量适当降高磷铁矿处理及高磷铁水脱磷研究进展 - 百度文库
查看更多2024年2月8日 磷渣、废磷渣利用工艺技术及磷铵废渣处理生产制备1、高炉铁水渣铁分离装置2、铝渣球及其制备方法3、一种利用磷化渣制取无毒复合防锈颜料的方法4、磷渣硅酸盐水泥5、一种免挤压无粘土固体废渣烧结砖的生产技术6、掺处理。 铁水预处理脱磷,反应温度低,热力学条件好,易 于脱磷。 由于铁水预处理脱磷具备良好的化学热力学条件, 熔渣吸收脱磷反应产物的能力是炼钢脱磷的5~10倍, 因而,较小渣量、较低的渣中FeO含量即可达到较好 脱磷效果,脱磷成本低。脱磷转炉脱磷PPT课件 - 百度文库
查看更多首钢京唐公司采用转炉铁水预处理脱磷工艺作为洁净钢生产平台,通过前期58炉冶炼实验,摸索出一套适和京唐公司生产实际的操作工艺,并在造渣制度、吹炼模式、温度控制等方面取得了重大突破,实现了稳定、高效生产低磷钢、超低磷钢的目标.脱磷炉终点磷的质量分数平均为0.017%,碳的质量分数为3.69% ...顶吹转炉中高磷铁水脱磷工艺研究 摘 要: 研究了顶吹转炉双渣法冶炼中高磷铁水的工艺方案,并进行了工业试验。通过合理搭配铁矿石、废钢和氧气比例,抑制熔池温度,分析了冶炼过程需要控制的关键因素。顶吹转炉中高磷铁水脱磷工艺研究 期刊界 All Journals 搜尽 ...
查看更多2017年5月19日 根据原矿的组成成分及矿石特性,采用了反浮选、酸浸和碱洗的方法对其进行了一系列深度脱磷试验,确定了可行的脱磷工艺。反浮选脱磷试验表明:反浮选具有良好的脱磷效果,精矿中的磷可以降低至0.005%以下,但铁回收率低。本文对取自河北承德某钢铁公司的高纯生铁原料磁铁矿精矿进行了选矿阶段深度脱磷工艺的研究,试图在选矿阶段实现对该磁铁矿精矿的深度脱磷,使其磷含量低于0.005%.根据原矿的组成成分及矿石特性,采用了反浮选,酸浸和碱洗的方法对其进行了一系列深度脱磷磁铁矿精矿反浮选—酸浸—碱洗脱磷工艺 - 百度学术
查看更多本研究针对120t顶底复吹转炉,通过工业性实验,应用FactSage6.4软件,借助XRD,SEM-EDS,拉曼和红外等实验手段,对双渣法脱磷工艺进行了系统的研究.研究包括转炉脱磷工艺,一次倒渣工艺控制,终点工艺控制以及转炉渣物化性能对脱磷的影响.对于120t转炉,废钢比2002年10月2日 本发明涉及一种铁水、钢水脱磷剂,尤其是炼铁、炼钢生产中用于降低钢铁中磷含量的脱磷剂。磷对大多数钢种来讲是起有害作用的,它降低钢的冲击韧性,尤其是低温冲击韧性,磷的枝晶偏析使板材产生带状组织,造成钢板各向异性。降低钢铁中的磷含量,对提高钢的产品质量、扩大产品品种具有 ...铁水、钢水脱磷剂的制作方法 - X技术网
查看更多2022年7月13日 不锈钢喷粉吹氧法铁水脱磷工艺 赵斌1,吴伟2,吴巍2,张娜1,褚晓锐1 01 ... 从以上研究结果来看,助溶剂萤石作为脱磷剂和化渣剂在铁水脱磷时取得较好的效果。 目前国内不锈钢生产企业使用脱磷铁水代替电弧炉冶炼废钢,采用顶吹氧+喷粉搅拌 ...2001年8月13日 (2) 用计算机编程求解所得到的铁水中各组元随喷吹时间的变化曲线, 基本符合理论和实际情况, 可以用来指导优化铁水预处理生产工艺。 (3) 根据计算结果, 所得出的工艺措施, 来完善铁水预处理同时脱硫、脱磷工艺, 是切实可行的。铁水预处理同时脱硫和脱磷反应模型及其应用
查看更多2022年3月2日 国内外用转炉进行铁水脱磷预处理的工艺 国内外用转炉进行铁水脱磷预处理的工艺国内外用转炉进行铁水脱磷预处理的工艺 国内外用转炉进行铁水脱磷预处理的工艺 2.3.1由于在鱼雷车和铁水包中脱磷存在一些问题, 许多厂家纷纷研究在转炉脱磷渣碱度控制在 2.2~2.7,根据冶炼钢种考虑,温度愈低,脱磷率愈高,温度 目标值一般控制在1350℃。 钢铁生产中的脱磷 北 京 2007.7 提纲 磷在钢中的危害 脱磷反应 转炉脱磷工艺 铁水预处理脱磷工艺 钢水炉外脱磷工艺 磷在钢中的危害钢铁生产中的脱磷 - 百度文库
查看更多2022年4月29日 铁水渣洗脱磷工艺 1-4 27、97116979.9 铁水预脱磷方法 1-7 28、97125878.3 一种催化型铁酸钙脱磷剂 1-4 29、200410021379.0 一种不锈钢还原脱磷剂 1-8 30、200410021380.3 一种超低碳奥氏体不锈钢还原脱磷方法 1-7通 过 对高铁耗冶炼操作过程的跟踪,同时依据热量 平衡理论计算及终点渣目标控制值,建立以热 平衡为中心的加料操作方法,实现标准化操作 [4],提高转炉终点碳、磷、温度的三项命中率, 120t 转炉造渣制度如表 3。 高铁水耗条件下 120t 转炉炼钢工艺实践高铁水耗条件下120t转炉炼钢工艺实践 - 百度文库
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